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矽膠產品表麵出現小部分白塊如何解決

發表時間:2020-09-18

在矽膠產品表麵,我們(men)發現了明顯的白塊問題,這是由於矽膠製品的困氣(qì)和窩氣嗎?如果是,那麽我們應當(dāng)如何解決呢?

首先我們應該排除(chú)是否是(shì)矽膠模具(jù)的問題,繼續采用當前模具做,換成不同膠料做,如:抗高撕拉的膠料,如果這個辦法解決了白塊問題,那麽就可以排除矽膠模具的問題了。

上述在排除了矽膠模具和膠料的問題之後(hòu),我們針對矽膠的生產工藝(yì)和設備,提出了解決方法。

綜上所述:從上圖我們(men)不難看出該矽膠製品是出困氣或(huò)窩氣,表麵硫化後製品內部未(wèi)熟,造成氣體困住(zhù)排(pái)不出來,出現白塊問題。

下(xià)麵針對矽膠(jiāo)製品困氣或(huò)窩氣的問題,榮進矽膠製品廠家提供幾點解決辦法(僅供參考):

1,選料問(wèn)題,膠料可能選用得太差了,膠料一分價錢一分貨應當選用較好(hǎo)的。

2,粉末硫化劑在混煉時可能會有飄散,導致(zhì)硫化劑與材料的比例不足。

3、將原料返煉,輥間距調小一些,打十(shí)字架(jià)或三角包不少於20次。

4、原料混煉後(hòu),靜(jìng)置8小時以上再(zài)出片切料。

5、加大排氣,或者(zhě)手(shǒu)工撬模輔助排氣,或者加彈簧輔助排氣。

6、入模加(jiā)壓前,用(yòng)噴壺(hú)在原料表麵適量噴水,加強排氣效果。

7、如果(guǒ)白塊(kuài)已經硫化成型,嚐試適當降(jiàng)低溫度。可能是高溫包風,就是空氣還沒來得及排出去,表(biǎo)麵已硫化,空氣隻能憋在(zài)裏麵。

矽膠製品發(fā)出味道是因(yīn)為有些矽膠製品廠為了(le)節(jiē)約成本,使用不環保,價格低廉的硫化劑。沒有(yǒu)通過BOHS環保無味(wèi)的檢測(cè)。硫化劑(jì)是一種促進矽膠原料硫化成型的催化劑,在矽膠成型後48小時後揮發,隻有極少量殘存(cún)。雖然硫化劑不會對人(rén)體產生傷害,但劣質的矽膠(jiāo)製(zhì)品,由(yóu)於殘存硫化劑多(duō),有一股燒焦刺鼻的味道(dào),揮發(fā)至(zhì)少在一個月以上。因此,兒童和家庭容易受到傷害。所以(yǐ)定(dìng)製矽膠產品要選擇有質量的矽膠製品廠家。


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